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提高中頻熔煉爐使用壽命的措施

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2021-05-19 10:17:00 點擊數(shù):

2.1優(yōu)化磷鐵配方

針對磷鐵成分中硫含量高出標準值4.5倍的問題,借鑒同行業(yè)做法,整體置換磷鐵,選用專業(yè)鐵合金公司配置標準磷鐵予以置換。經(jīng)過整體更換磷鐵后,五大元素完全符合工藝標準要求,見表3。鐵水流動性得到很大改善,不但陽極澆鑄后磷鐵環(huán)平整、飽滿,外觀質(zhì)量得到根本性轉(zhuǎn)變,更重要的是鐵水出爐溫度只需1350℃即可滿足澆鑄需求,爐襯工作溫度大幅下降,爐齡得到保障,中頻爐爐齡平均為57天。


提高中頻熔煉爐使用壽命的措施

 

3.2清理回爐鐵

為了使更新的磷鐵成分保持長周期穩(wěn)定,減少爐渣的產(chǎn)生,降低雜質(zhì)對爐壁的腐蝕,也為了提高陽極澆鑄質(zhì)量創(chuàng)造條件,在更新磷鐵后要堅持對回爐鐵進行清理后才能入爐熔煉。因為回爐鐵表面除了附著部分殘極碳粒,還有電解質(zhì),這些雜質(zhì)對爐襯來說都是有害元素,其中碳粒和石英砂在高溫下發(fā)生還原反應(yīng)(SiO2+2C=Si+2CO),而電解質(zhì)作為堿性物對酸性爐襯同樣具有腐蝕作用,從而破壞爐襯影響爐齡。通過提高磷鐵清理質(zhì)量,使爐齡在原有基礎(chǔ)上再次延長10~15天,爐次增加30次,見表4。

表4置換新鐵、提高清鐵質(zhì)量后的爐襯壽命


提高中頻熔煉爐使用壽命的措施

 

通過優(yōu)化磷鐵配方和提高回爐鐵清理質(zhì)量,不但改善了鐵水流動性,使陽極組裝塊澆鑄合格率提升3%以上,鐵水損耗減少了10%;而且因降低了鐵水出爐溫度,使爐襯平均使用壽命由原13天延長到70天,滿足了生產(chǎn)鐵水充足供應(yīng),確保了中頻爐安全平穩(wěn)運行,節(jié)約了大量筑爐料及人工·經(jīng)測算,按年產(chǎn)20萬t陽極組計,此改進僅合格率提升、筑爐料節(jié)約年產(chǎn)直接經(jīng)濟效益在310萬元以上。